軋鋼製造需要的(de)設備及技術(二)
發布時(shí)間:2021-09-14 瀏(liú)覽:次
滾動軸承替換膠木軸瓦
膠木軸(zhóu)瓦是長久以(yǐ)來使用的一種老式滑動軸瓦,雖然價格便宜,但剛度小,磨損快,在溫度波動較大時,易出現(xiàn)軋(zhá)件尺寸波動(dòng)。為此,某車間將三(sān)輥400中軋(zhá)機改為密封的滾動軸承。經過一段時間(jiān)使用(yòng)後,效果良好(hǎo)。前麵三(sān)輥軋機粗軋有尺寸波動(dòng)的坯料,在這裏也得到(dào)控(kòng)製,使後麵事故大大下降,對保證生產,提高產品尺寸精度起到顯著作用,用水也(yě)顯著減(jiǎn)少。
弧齒接(jiē)手替換梅花套筒
梅花套筒傳動是一種極為古老的傳動軋輥方式,它在(zài)傳遞(dì)力矩時並(bìng)不均勻,由於自重(chóng)轉動起來時常有懸(xuán)空(kōng)跌落過程,造成較大的(de)噪音,同(tóng)時(shí)對(duì)產品精(jīng)度也有影響,嚴重時出現明暗交替的條紋。這是因為,連接杆為了能夠傾必須在(zài)梅花瓣與套筒之間留有相當的曠量(liàng)。於是在傳遞力(lì)矩時,連接杆自重和傾角使得套筒受力不均。在加載(zǎi)時,梅花瓣受力點容易變動,尤其磨(mó)損之(zhī)後的(de)舊套筒,造成上下力矩不均,軋輥滑(huá)動。因此用(yòng)弧齒接手或其它接手(shǒu)替(tì)換梅花套筒,可以減少備件數量,提高作業環境質量,也為生產維護帶來方(fāng)便(biàn),全部投資僅(jǐn)半年(nián)便(biàn)收回。
感應加熱(rè)
直接軋製是節能(néng)較理想的工藝,但連鑄坯從結晶器(qì)出(chū)來經過彎曲(qǔ)水冷段時,一般角部溫度已經偏低,加上連鑄機距離軋機較遠,整(zhěng)體溫度也下降不少,需要對角部補熱均(jun1)熱。電感應(yīng)加熱具有占(zhàn)地少、加熱快(kuài)、不必存儲能量等優點,國內有些廠家安裝了這類設備,但沒有達到預期效果(guǒ)。其主要原因是感應加熱效率選取(qǔ)過高,導(dǎo)致鋼坯受熱遠低於實際需要,因而鋼坯無法達到(dào)軋製溫度的一般要求。但這項技(jì)術在國外並不鮮見,英鋼公司使用Radyne公司的10MW管材感應加(jiā)熱係統,可以快速將外(wài)徑168mm的管材從700℃加熱到1100℃。該裝置共6台固態加熱器,每台輸出功率1650kW、頻率1kHz,管材行進速度為17m/s,比一般連軋鋼坯進粗(cū)軋機(jī)的(de)03m/s速度高許多。Radyne公司的這套感應加熱係數設計高出實際需要的20%,留有相當的餘量,因而可以任意提高軋件行進速度。該係統設計對於國內設計具有參考價值,在對165mm方坯(pī)感應加熱設計時,還應考慮方坯角部渦流效率和實芯的特點,功率至少應該不低於10MW。
測厚儀與凸度控製
許多熱軋窄帶鋼車間缺乏在線測(cè)厚裝置,產品厚度僅僅依靠人工(gōng)定時檢測,難以做到及時測量更(gèng)談不(bú)上(shàng)厚度控製,產品(pǐn)厚度尺寸波動極大,甚至一些供給冷軋原料的一些中寬帶車間也僅裝備中心測厚儀,不能檢測產品凸度,使客戶得不到凸度較小且恒定的冷軋原(yuán)料。這一方麵(miàn)緣於射線測厚有一定危險,現場(chǎng)不願使用,另一方麵價格昂貴(數十萬元1套),裝置防護係統比較複雜。曾經有人認為800mm以上(shàng)寬(kuān)帶才(cái)安裝凸度檢測,實際上現場(chǎng)500mm寬(kuān)帶已經有3點式測量,直接獲知板(bǎn)凸度,這可為中寬帶鋼凸度控製提供參(cān)考,對穩定產品質量具有重要意義。熱軋激光測厚測寬(kuān)儀的出現,為軋鋼生產帶(dài)來方便。激光打在紅鋼板上有特殊光點,經過三角光學變換,由光電耦(ǒu)合器轉換為電(diàn)信號。這一信號結合計算(suàn)機辨識(shí)技(jì)術就可以分辨激光斑點位置,從(cóng)而測量出帶鋼厚度。目前激光測(cè)厚精度還不如射線測厚,但鋼板橫截麵(miàn)上的相對厚度還是可以(yǐ)比較(jiào)。
板帶鋼液壓厚度高精度控製
由於電動壓下動作(zuò)慢、精度(dù)差,不適合在線快速微(wēi)調。一般液壓缸響應速度比電動(dòng)壓下高出6倍,精(jīng)度也大大高於電動(dòng)壓下螺絲。在帶鋼精軋機成品架安裝液(yè)壓缸,可以實現PM-AGC快速輥縫調整。如果與成品前架壓力傳感器配合,可以實現壓力測厚計的前饋控製。如在成品架出口安裝測厚儀,則實現測厚儀反饋控製,這將對長時間軋製造成(chéng)的頭尾溫差(chà)影響(xiǎng)予以補償,可(kě)以(yǐ)大大縮小整卷帶(dài)鋼的厚度(dù)偏差(chà)波動,產品精度更有保證。某廠使用鄭(zhèng)州光學研究所生產的誤差3μm激光測厚儀監控產品厚(hòu)度(dù),並與計算(suàn)機及液壓輥縫調整(zhěng)裝置配合,組成(chéng)液壓監控AGC係統,減少了帶鋼頭尾厚度的(de)尺(chǐ)寸波(bō)動。過去板帶頭尾厚差近(jìn)40μm,采用液壓壓力反饋AGC或測(cè)厚儀監控(kòng)AGC後,盡管單重(chóng)增(zēng)加、軋製(zhì)時間加長,頭尾厚差下(xià)降十多微米,使產品進一步提高了市場(chǎng)競爭能力。對老式四輥中厚板軋機(jī)也有采(cǎi)用液壓AGC厚度控製的,獲得了厚度精度提高的效果。
無活套微張力軋製
活(huó)套支撐器用來反映機架間張(zhāng)力水平,但在厚坯軋製時耗能很高,在成品機架(jià)又反映不夠快(kuài),限(xiàn)製板(bǎn)厚精度的進一步提(tí)高。因而國外一些廠家研製成(chéng)功無活套軋(zhá)製,省去活套(tào)支撐器。無活套軋製首先需要對軋製速度和(hé)穩定後的張力精確計算,並(bìng)使後架軋機有補償動態速降的增量轉速。國外無活套軋製主要依靠電流記憶法,建立觀測器,同時選擇合適的力臂係數計算(suàn)公式來計算張力,依此張力,實現張力控製。實際連軋張力主要取(qǔ)決於前後軋機(jī)軋件(jiàn)自由軋製時的出入口速(sù)度差,也與(yǔ)電機拖(tuō)動能力和張力對前後滑的影響有(yǒu)關。