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軋鋼機(jī)調整孔型的(de)合理性和技術要求(qiú)

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軋鋼機調整孔型的合理性和技術要求
發布時(shí)間:2014-05-06 瀏覽(lǎn):

軋鋼機調整就是把構成軋鋼機孔型的各個因素進行合理的組合,正確的軋鋼機調整(zhěng)應符合下列幾個(gè)條件:

(1)管(guǎn)坯咬入平穩,穿孔穩定進行。

(2)設備(bèi)運轉正常、負荷穩定,並在工藝規定範圍之內。

(3)頂(dǐng)杆平(píng)穩、不產生劇(jù)烈的跳動。

(4)磨損正常、消耗低。

(5)合金鋼管的幾何尺寸及精度應符合技術要求。

軋鋼(gāng)機(jī)調整(zhěng)是(shì)否正確(què)合理,又取決於穿孔工具的正確安裝和調整參數是否合理。因此,在調整中(zhōng)應(yīng)該注意以下幾點:軋鋼(gāng)機http://www.jshzjj.cn中心線和軋製中心線同心;兩軋輥(gǔn)平行,並與軋製線等距離,有時為了實現擴徑穿孔和消除後卡(kǎ),將軋(zhá)輥出口張(zhāng)開少許;兩導板必須嚴格保持平行,為消除後(hòu)卡,保證(zhèng)穿孔(kǒng)穩定進行,一般將導板升高2~3nⅡn。生產中的調整參數,穿(chuān)孔調整參數對於兩次穿孔的變(biàn)形量(liàng),應將其進行(háng)合理分配。次穿孔應采用憶9~30ram的(de)頂頭,穿出的(de)次(cì)坯管(guǎn)厚為6.0~6•5ram,****次(cì)穿孔減壁量應減少到2.0~2.5mm。這樣,進行****次穿孔就會(huì)比較順利(lì),發生後卡的現象很(hěn)少。若合(hé)理的調(diào)整(zhěng)瀉輥,其後卡現象則可以消(xiāo)除(chú)。這是因為****次穿孔減壁量減少,減徑變形量也就少。在變形區域內,中空(kōng)管壁在(zài)變形的過程中由於變形量減少,產生塑性(xìng)彎曲的變形也少,頂頭對管坯的阻力也(yě)減少。就這樣,當(dāng)管(guǎn)坯穿到尾端時,容易離開軋輥和導板,後卡現象容易消除。在兩次穿孔變形中,次穿孔的變形(xíng)量占總變形量的(de)70%左右。這樣的調整分(fèn)配是比較合理的,便於****次穿孔的順利進行,穿出(chū)的(de)產品質量也比較好。現今,有的廠使用中50穿孔機生產40MnMov合金毛管,一次(cì)穿孔成形,其產品(pǐn)質量成材率以及生產成本,均好(hǎo)於用士30穿孔機生產的。

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